1、原材料管理
[實例1] 水泥溫度太高,造成混凝土坍落度損失過快。某工程在6月份澆注C30梁板過程中,發(fā)現(xiàn)混凝土坍落度損失很快,造成滾筒內(nèi)混凝土結(jié)料。 原因分析:經(jīng)查所進水泥溫度達(dá)80℃,且水泥普遍偏細(xì),造成需水量增大,當(dāng)用水量不足時產(chǎn)生坍落度損失過快。 防止措施:在夏秋季節(jié)5-10月份,對直接從水泥廠或粉磨站短途運輸進貨的水泥,必須每車測量水泥溫度要小于65℃。 [實例2] 外加劑冬期時結(jié)晶,堵塞管道。在11月到次年2月份,由于氣溫下降較快,在外加劑泵抽料到秤斗時會出現(xiàn)較多結(jié)晶,堵塞管道和蝶閥,造成計量緩慢。 原因分析:公司在用的萘系高效減水劑中Na2SO4在氣溫較低時,達(dá)到過飽和而析出晶體。 防止措施:與減水劑供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整減水劑配方,由含固量由32%降到20%含固量,已基本解決析晶問題。 [實例3] 雨水或沖水進入外加劑罐,造成濃度降低,影響混凝土坍落度。某日開始供應(yīng)工程的混凝土出廠前由檢測臺檢查時均發(fā)現(xiàn)坍落度偏小情況。 原因分析:檢查減水劑罐上方進料口被人打開后未蓋好蓋子,下暴雨及可能沖洗罐頂?shù)乃魅牍迌?nèi),造成減水劑濃度下降。 防止措施:進料供應(yīng)商在將減水劑泵到罐內(nèi)后,應(yīng)及時將上方蓋子蓋嚴(yán),材料員加強巡察。 [實例4] 將木鈣減水劑誤用為萘系減水劑造成緩凝。在供應(yīng)某工程二層梁板時,施工單位反映凝結(jié)時間太長,澆筑后24小時仍未凝固。 原因分析:經(jīng)檢查配合比下料記錄,普通減水劑被當(dāng)作高效減水劑輸入電腦,高效減水劑主要以萘系為主,按粉劑摻量為0.5%~0.8%,而普通減水劑主要成分為木質(zhì)素磺酸鈣,摻量為0.25%~0.3%。當(dāng)木鈣超過膠結(jié)材料用量0.4%時就會出現(xiàn)嚴(yán)重緩凝。 糾正措施:使用木鈣減水劑摻量應(yīng)嚴(yán)格控制,配合比輸入時必須有另外操作員復(fù)核。 [實例5] 不同品牌防水劑混合使用。某工程地下室外墻C40P8施工,發(fā)現(xiàn)一車混凝土坍落度偏大退回。 原因分析:經(jīng)檢查進貨記錄,同期進貨的兩種防水劑用于兩個工程中,一種有明顯減水作用,另一種減水率較少,工人在搬運袋裝防水劑時出現(xiàn)混雜使用的情況。 糾正措施:每批防水劑(包含膨脹劑等)進廠時必須復(fù)檢合格才能使用,倉庫物資堆放應(yīng)隔離和標(biāo)識,不得混用。 [實例6] 砂中含有大塊的泥塊和卵石。在某工地泵送施工時發(fā)現(xiàn)泵車下料斗上有較多大塊鵝卵石和泥塊。 原因分析:砂場供應(yīng)河砂在抽砂時篩網(wǎng)破損,抽料口插入太深,將河床底部的大塊石頭和泥團抽到砂中。 糾正措施:砂場應(yīng)定期檢查抽砂機篩網(wǎng)是否破損,公司砂石進料口及主機樓待料槽應(yīng)加裝隔柵,防止雜物進入混凝土。 [實例7] 碎石含泥量超標(biāo)。雨天后所進碎石含泥量超過1%,造成混凝土需水量增大,混凝土強度下降。 原因分析:下雨后碎石破碎過程含大量砂土,振動篩分時無法分離干凈。 糾正措施:在上料碼頭增加沖水設(shè)備,將含泥量控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。不合格碎石嚴(yán)禁進倉。 [實例8] 粉煤灰、礦渣質(zhì)量不合格。公司采購F類一級灰,進廠時細(xì)度、需水量比和燒失量等指標(biāo)偶爾達(dá)不到要求;采購的S95級磨細(xì)礦粉,7天和28天活性指標(biāo)偶爾達(dá)不到要求,但檢測周期長。 原因分析:電廠燃煤質(zhì)量出現(xiàn)波動,粉煤灰分選設(shè)備出現(xiàn)故障,引起質(zhì)量波動;礦渣來源不穩(wěn)定,比表面積偏小。 糾正措施:每車粉煤灰和礦渣粉進廠后應(yīng)檢查細(xì)度或需水量比合格才能入庫。每車檢測礦渣比表面積≥400m2/kg合格才能進庫,定期到供應(yīng)廠抽樣。 [實例9] 水泥、粉煤灰和礦粉等粉狀物進倉前須經(jīng)篩網(wǎng)過濾。主機樓操作員反映螺運機被雜物卡住,造成電機燒毀。 原因分析:散裝物料進倉時,含有鐵釘、鋼球等球磨機中雜物,卡入螺運機間隙。 糾正措施:所有進料管口前加裝φ10mm孔徑的篩網(wǎng),防止大塊雜物進入罐中。 [實例10] 原材料混倉。某工程供應(yīng)過程現(xiàn)場質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)混凝土粘性差,顏色偏白,經(jīng)快速檢測強度明顯偏低,對已澆注的混凝土清理干凈重新澆注。 原因分析:供應(yīng)商駕駛員不熟悉公司管道布置情況,接錯管口,將粉煤灰錯打入水泥罐中。 糾正措施:所有粉料罐口必須加鎖,標(biāo)識清楚,材料員加強各材料庫的巡查監(jiān)督。 2、配合比管理 [實例11] 泵送高度和長度變化未及時調(diào)整配合比。 1)某工程地下室底板C40P8供應(yīng)過程發(fā)生嚴(yán)重堵管現(xiàn)象,現(xiàn)場泵管長度超過200米。 2)某工程施工二十一層柱墻時,多次發(fā)生堵管現(xiàn)象。 原因分析:施工單位在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù),未寫明泵送高度或泵送水平管長度,而按普通5-31.5mm碎石和普通泵送坍落度開具配合比,造成堵管爆管。 糾正措施: 1)泵送高度超過20層或60米時,必須注明5-25mm碎石粒徑,且坍落度應(yīng)≥160mm。 2)泵車班布管時宜布得橫平豎直,盡量減少彎頭和變管數(shù)量,如水平管道長度超過150米,坍落度應(yīng)≥160mm。 [實例12] 砂細(xì)度模數(shù)變化影響混凝土坍落度。某工程施工過程出現(xiàn)坍落度偏大,混凝土出現(xiàn)離析現(xiàn)象。 原因分析:河砂細(xì)度模數(shù)變大,比表面積減小,引起坍落度偏大。 糾正措施:進廠河砂應(yīng)混合均勻,如檢測細(xì)度模數(shù)變化較大,應(yīng)及時調(diào)整施工配合比。 3、生產(chǎn)過程管理 [實例13] 調(diào)度工作失誤。 1)供應(yīng)某工地混凝土?xí)r,質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)交貨單混凝土標(biāo)記與強度等級不符。 原因分析:當(dāng)班調(diào)度員在輸入生產(chǎn)任務(wù)單時,誤將強度等級輸為C15,而主機生產(chǎn)確實按C25P6生產(chǎn),屬輸入錯誤。 糾正措施:調(diào)度在發(fā)車混凝土?xí)r必須與生產(chǎn)任務(wù)單核對正確無誤后方可打印《交驗單》。 2)某工程同時施工獨立基礎(chǔ)承臺C30及獨立基礎(chǔ)墊層C15,工地施工員引導(dǎo)車輛到卸貨地點時,未看清C15交貨單及強度等級標(biāo)識牌就卸料,經(jīng)調(diào)度詢問才發(fā)現(xiàn)強度等級錯誤。 原因分析:現(xiàn)場施工員在同一工地澆筑不同強度等級混凝土?xí)r,未認(rèn)真核對發(fā)貨單和標(biāo)識牌就卸料。 糾正措施:調(diào)度員發(fā)車前必須與施工單位核對強度等級、施工部位無誤后才能發(fā)貨。交貨單信息必須準(zhǔn)確無誤,攪拌車駕駛員到達(dá)現(xiàn)場應(yīng)先由工地確認(rèn)無誤方可卸料。 3)某日業(yè)務(wù)員接聽臨時訂單時,將混凝土標(biāo)號C35誤填為C30。 原因分析:業(yè)務(wù)員在接到工地口頭電話通知下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單,調(diào)度員未認(rèn)真確認(rèn)交貨信息無誤。 糾正措施:月生產(chǎn)計劃單必須詳細(xì)注明工地需求,臨時訂單須由工地材料員或施工員確認(rèn)相關(guān)信息無誤,或以書面?zhèn)髡嫘问剿瓦_(dá)調(diào)度中心,避免部位或強度等級錯誤發(fā)生。 [實例14] 主機操作員工作失誤。 1)某日在查詢主機報表時發(fā)現(xiàn)主機操作員將某工地C15混凝土,選擇到C30配合比拌出。 2)某日調(diào)度員發(fā)貨甲工地C25用車號A#裝料,B#車裝乙工地C35,但A#車未及時裝貨,調(diào)度員又未聯(lián)系到司機,就叫后一部B#車替換裝貨,而主機操作員未認(rèn)真核對交驗單直接投單,導(dǎo)致B#司機實際裝甲工地的混凝土卻送到乙工地。 原因分析:主機操作員未認(rèn)真核對交貨信息提前投單。 糾正措施:在工控系統(tǒng)未全面聯(lián)網(wǎng)以前,先由調(diào)度打印交貨單后,書面交由主機操作員,由其認(rèn)真核對攪拌運輸車車號、工程名稱、施工部位、強度等級、配合比編號無誤才能拌料,拌料完畢簽字確認(rèn),然后才能投單。目前通過ERP系統(tǒng)開發(fā),將計劃錄入生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)和調(diào)度系統(tǒng)及工控系統(tǒng)聯(lián)接在一起,有效防止主機操作員和調(diào)度員的人為失誤。 &nb免費咨詢熱線:400-0731-606